淺析防腐風機(jī)主軸與軸承燒毀的原因
發布者: 向日葵视频色環保 時間:2021/12/7 18:03:57
燒結防腐風機是燒結生產的主要設備,擔負著燒(shāo)結過程燃燒的送風。若防(fáng)腐風機故障停機,將引起暫(zàn)停煉鐵甚至停爐的特大事故。
一、防腐(fǔ)風機狀況及故障現象
韶鋼3號燒(shāo)結機主抽(chōu)風機D2500一11的主(zhǔ)要參數為:風量(liàng)2 500m3/min,風壓89.21Pa,廢氣溫度120℃,負壓11 768Pa,電機功率l.6kw,轉速1 500r/min。3號燒結機2005年9月底開機後(hòu),防腐風機的自由端振動嚴重超標,特別是軸向振動很大,位(wèi)移峰一峰(fēng)值達到105μm,而風機負荷(hé)端的各向振動位(wèi)移峰一峰值都較小,在20μm以下。
二(èr)、振動(dòng)原因分析
1.軸向振動原因(yīn)防腐(fǔ)風機(jī)振動故障的主(zhǔ)要特征之一,是自由端軸向(xiàng)振動特別大,原(yuán)因有以下幾種:
(1)安裝(zhuāng)角向不(bú)對中;(2)軸彎曲;(3)軸承不對(duì)中。不平衡和不對中是旋轉機(jī)械(xiè)普遍和常見的振動原因,但要認真(zhēn)分辨各自的(de)特征頻譜。因為故障振動可能是單一原因造成,也可能是幾種故障的疊加。滑動軸承間隙過大可使軸改(gǎi)變在軸承內的位置,導致不對(duì)中,常產生二倍頻振動(dòng),使軸與軸承或(huò)密封等(děng)零部件摩擦,進而(ér)產生使軸進入(rù)不穩定激烈運(yùn)動所需的擾動力。這時(shí),滑(huá)動(dòng)軸承不(bú)是故障振動(dòng)的根源,而不平衡、不(bú)對中或軸彎曲才是故障(zhàng)源。
2.振動分(fèn)析的初步結論頻譜分析表明,防腐風機的主要振動特征為,自由端軸向(xiàng)振動超標;各方向主要頻率(lǜ)成分為軸旋轉頻率,同時存在明顯的二、三倍頻等(děng)高次諧波及1/2倍頻等諧波。
振動(dòng)分析的初步結論為:(1)由於變形、磨損等(děng)原因(yīn),使轉子產生不平(píng)衡;(2)風機自由端(duān)軸瓦磨損,間隙過大;(3)軸係不對中。
三、故障處理10月8日進行開(kāi)始現場冷(lěng)態(tài)動平衡,其(qí)後風機各(gè)點振動值明顯下(xià)降,但自由端軸向(xiàng)振動仍很大,位移峰一峰值(zhí)達77.2μm。解(jiě)體檢查發現(xiàn),風機自由端上、下支承瓦(wǎ)磨損較嚴重;軸密封(fēng)銅板與轉子軸表麵發生摩擦(cā),有(yǒu)明顯摩(mó)擦痕跡。更換軸瓦後,風機各點振動值在正常範圍內(nèi),但(dàn)自由端軸向振動相對其它點仍偏大(dà),一倍頻占主要成分,且軸向很大。
可以確定風機轉子存在(zài)的不平(píng)衡,主要由(yóu)熱(rè)變形(xíng)引起,運行時間(jiān)越長不平衡越明顯。10月20日進行2次次現場冷態動平衡。動平衡前風機自(zì)由端(duān)水(shuǐ)平位移峰一峰值為36.45μm,軸向位移峰一峰(fēng)值為48.8μm;動(dòng)平衡後分別降至3μm和30μm。風機自由端水平方向一倍頻占主要成分,同時存在二倍頻等成分。主抽風機運行約4天後,各向振動值緩慢變大,可見轉(zhuǎn)子仍然存在不平衡。
10月24日(rì)進行了一次(cì)熱態動平衡,即主抽風機在很接近實際運行工況的(de)熱態情況下的(de)動平衡。動平衡前風機自由端水平位移峰一峰值為27.87μm,軸向(xiàng)位移峰一峰值為58μm;動平衡後分別為8.3μm和18.6μm。開機(jī)後運轉平穩,經過4個月的運轉和檢測,證明主抽風(fēng)機的振動故障(zhàng)已(yǐ)經解決。
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